新闻资讯
资讯详情
技术攻坚破瓶颈 设备革新促高效
发布时间:
2025-10-31
在工业生产的脉络中,关键设备的稳定是保障全链条顺畅运行的基石。其亚贵州集团热电车间燃运专业近期以“啃硬骨头”的韧劲,在桥式抓斗起重机(简称“桥抓”)的长期技术攻关中取得关键突破,实现了核心部件性能与稳定性的跨越式提升。尤为显著的是,桥抓钢丝绳使用寿命延长300%以上;通过对滑线支架的改造与碳刷维护的规范化,设备故障率从“每周2-3次”锐降至“半年1-2次”。这一变革不仅为企业筑起了坚实的生产稳定防线,树立了降本增效的新标杆,更彰显了一线团队“敢创新、善突破”的实干风采。
作为热电车间燃料输送系统的“咽喉”,桥式抓斗起重机的稳定运行直接关乎整个生产线的燃料供应。改造前,两大顽疾严重制约生产效率:其一,钢丝绳因工况复杂、磨损剧烈,平均2-3个月即需更换,频繁的停机检修打乱了生产节奏,也推高了维护成本与劳动强度;其二,滑线与碳刷支架故障频发,由接触不良引发的电弧烧蚀、部件松动导致的碳刷脱落等问题,时常导致设备突发停机,为连续生产埋下隐患,成为提升燃运效率的“老大难”。
面对挑战,热电车间燃运团队毅然摒弃“被动维修”的旧模式,转向“主动革新”。他们成立专项小组,扎根现场进行系统性研究。在钢丝绳优化上,团队打破“经验主义”窠臼,通过建立详尽的维护台账,对钢丝绳的受力、润滑及磨损规律进行了为期三个月的持续跟踪与分析。他们发现传统“固定周期润滑”与“单一规格更换”的弊端后,精准实施了四项优化:一是依据季节湿度与负载强度,动态调整润滑频率,从“每月1次”细化为“轻载15天1次、重载7天1次”;二是升级为专用高抗磨润滑脂,增强表面抗磨损性能;三是制定“磨损量分级更换标准”,以实际断丝数量与直径缩减率为依据,替代僵化的“时间到就换”;四是规范操作手法与配煤方式,从源头上减少异常磨损。措施落地后,钢丝绳寿命成功从2.5个月延长至1年以上,年均节约维护成本约5万元,同时显著降低了停机频次。
在滑线与碳刷支架攻关中,团队集思广益,大胆创新。通过拆解故障部件、绘制结构受力图,他们精准定位了原设计缺陷:滑线“点面接触”易因振动导致接触不良,碳刷支架则因材质强度不足易发生形变。对此,团队提出了一套系统改造方案:一是加强检查,确保接触方式为“线面接触”,以增大接触面积、降低电阻,从根本上杜绝电弧烧蚀;二是重新设计支架结构,优化固定方式,大幅提升抗振性;三是建立“运行人员定期巡查 + 电气人员分级维护”的双重保障制度,明确碳刷磨损超过70%即更换,并定期清理滑线积尘。经过一个月的周密论证与施工,改造取得显著成效,相关故障率大幅降低。
此次对桥抓系统的深度革新,是其亚贵州集团“实干创新、高效精进”精神的生动写照。通过对症下药与维护体系的全面升级,钢丝绳、滑线与碳刷的寿命得到极大延长,故障停机时间大幅缩减,全年综合节约维护、配件及停机成本超10万元。此举有力保障了燃运“咽喉”设备的稳定、顺行,为热电生产提供了“全天候”的燃料供应支持,夯实了安全、高效、清洁生产的根基。更重要的是,团队探索出的“设备数据化分析 + 针对性改造 + 规范化维护”这一闭环管理模式,为同行业解决类似难题提供了宝贵的“其亚经验”。
未来,其亚贵州集团将持续弘扬技术攻坚的锐气,推动技术创新与精细管理深度融合,为集团高质量发展注入更为强劲的“技术动能”。
2026/01/05
2025/12/30
2025/12/28
2025/12/24
2025/12/21